如何让煤气柜内部关键参数“看得见”?long8股份莱芜分公司能源动力厂型钢燃气车间王磊创新团队研究的“标尺+视频”间隙实测影像系统投用以来,通过监控大屏就可以实时监测煤气柜内情况。近日,济南市应急管理局专家对这一系统表示赞赏,认为极大提高了煤气柜运行安全可靠性。
型钢8万立方米煤气柜是型钢区唯一一座转炉煤气柜,多年来,在提高型钢区转炉煤气回收利用率、减少转炉煤气放散方面发挥了极其重要的作用。但该煤气柜安全运行存在缺陷,柜内T型挡板和柜体侧板间的活动间隙漂移情况无法时时掌握,如果间隙超过警戒值,煤气密封皮膜易因机械碰撞、挤压导致破损,造成转炉煤气泄漏事故。针对这种情况,职工每月都要进柜检查测量一次,这样一来既影响转炉煤气的回收节奏,参数掌握也存在滞后性,给安全生产带来风险。
近年来,能源动力厂创新改善热潮澎湃,厂里提供政策,车间极力支持,激发了职工创新活力,每一个岗位、每一名职工都行动起来。加压站组建攻关团队,确立攻关课题,向煤气柜柜内关键参数可视化发起了冲击。他们首先确定“标尺+视频”间隙实测影像系统课题方向,经过不断研究、论证、试验,又攻克了测量标尺的选材问题,解决了标尺在煤气柜内部环境的适应性问题。但标尺是死的,间隙是变化的,一旦标尺触碰到柜壁,就无法起到预警作用,且柜内光线极差,靠摄像头读取数据几乎没有可能。于是班组成员又发起头脑风暴,集思广益,研究办法。最后,他们把4个长度不一且具有弹性的标尺做成标尺组,然后再通过专门购置和安装的无线夜视摄像头,解决了传统有线影像传输系统无法安装的问题,至此,国内煤气柜行业首个“标尺+视频”间隙实测影像系统成功问世。
经过一系列运行试验,该系统效果明显,职工在主控室就实现了时时智能监控,准确掌握煤气柜T型挡板和柜体侧板间的活动间隙漂移情况,不仅提高了煤气柜运行可靠性,还使职工进柜检查由1个月1次延长为3个月1次,降低了作业人员的风险。同时,年可增加转炉煤气回收量224万立方米,创效46.4万元。(刘金波)